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船用低速柴油机节能改造技术开发
船舶主机降功率节能改造,节油15.6%,年省700万。
产品类型
工程
产品标签
清洁交通
节能改造
低速柴油机
船用
适用行业
制造业
适用场景
航运
产品创新性
该项目针对老旧船主机降功率改造,创新结合数值模拟、新型喷油器与高效增压器,首次实船增压器配机试验,实现了系统性节能优化。
潜在经济效益
该改造项目航次节油率达15.6%,年省700.8万元,投资回报期少于1.5年,成本回收期小于2年。
潜在减碳效益
船舶主机降功率改造降低燃油消耗15.6%,直接减少二氧化碳排放,显著减碳。
产品提供方
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沪东重机有限公司
沪东重机有限公司
沪东重机有限公司,全球领先的船用低速柴油机制造商,为远洋巨轮提供澎湃动力。
中国, 上海市
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该项目是应要求为运营超过17年的一条集装箱船主机进行降功率节能改造,以适应当前船运低迷行情下的船舶低速航行的要求。
本项目首次通过对低速机关键内容的分析,结合实际需求开展降功率节能研究,分析其节能潜力及相应配置调整,定制适合船舶主机改造的技术实施方案,定制船舶主机“降低额定功率技术改造”的配机方案,应用于实船节能改造,取得良好效果。
一、 项目主要研究内容:
通过数值模拟计算方法分析船用二冲程低速柴油机的工作过程,可以为船舶主机改造提供必要的依据。运用计算机强大的计算能力,对船用二冲程低速柴油机6S60MC MK5的热力工作过程、喷油器匹配特性进行系统的仿真计算,在此基础上对变额定功率点柴油机机型的性能进行配机计算,研究额定功率点修改后柴油机的压缩比、气阀正时、空气量对性能的影响,以达到较好的燃油消耗率,并对试航增压器匹配试验可行性展开研究,为船用二冲程低速柴油机的自主改装和性能配机奠定基础,包括:低速柴油机性能优化设计;喷油器匹配技术;试航实施增压器配机试验。
二、 该项目成果的主要创新点如下:

  1. 低速机改造配机优化设计技术。建立了适用于6S60MC MK5柴油机数值模型,并应用于低速机的配机优化设计,效果显著。
    2)根据燃烧室的变化,分析了喷油器与燃烧室的配合,选用了适用于本项目的新型喷油器,改善了燃烧状态,降低了燃油消耗率。
    3)选用高效增压器引用于旧船低速机改造,利用二冲程低速机与增压器联合运行特点,国内首次在试航中实施了增压器配机试验,达到了研究目标。
    4)本项目申请发明专利3项,其中2项已授权,论文发表1篇。
    项目成果已在某航运公司集装箱船上得到应用,航次节油率达到15.6%,年节省开支700.8万元,客户投资回报周期少于1.5年。
    三、 技术指标
    1)主机透平前排气温度低于400℃;
    2)常用功率点辅助风机不运行;
    3)主机油耗率降低5%以上;
    4)节能改造成本回收期<2年。
最后更新日期
01:01:04, Nov 08, 2025
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