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循环水系统氯离子浓度优化项目
化工循环水氯离子优化,换热器改造,高效节水防腐。
产品类型
工程
产品标签
能源节约
化工系统工程
氯离子
冷却循环水系统
产品成熟度
试点应用/工艺验证
合作方式
其他
适用行业
制造业
适用场景
节能减排
产品创新性
该技术创新在于改造关键换热器以提升循环水流速,允许氯离子浓度升高。这精细平衡了不锈钢腐蚀风险与节水需求,显著减少脱盐水补给和排污,实现水资源和成本双重优化。
潜在经济效益
该技术通过优化循环水氯离子浓度,显著减少脱盐水用量及排污量,降低药剂费。每年可节约210.1万元,投资回收期仅1个月。
潜在减碳效益
减少脱盐水生产及废水处理能耗,降低相关电力消耗,实现间接碳减排。
产品提供方
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上海市能效中心
上海市能效中心
上海市能效中心:提升上海能源利用效率,提供能源管理、技术咨询与评估服务,促进节能减排和绿色发展。
中国
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(1)技术适用范围

该技术主要用于化工行业。

(2)技术原理(改造内容)

①技术简介

大部分换热器采用不锈钢材料。若换热器换热壁的温度过高,且循环水侧流速较小,一旦提高循环水的氯离子浓度,可能导致应力腐蚀开裂的风险。对若干换热器进行改造,采取降低其换热面积或更换型式的措施。

②节能原理

1)搭建循环水系统运行模型,精细控制系统运行成本,避免运行负荷变化、环境因素影响和原水水质等因素带来的影响。

2)通过对关键换热器的改造,采取降低其换热面积或更换型式的措施,提高循环水侧流速,避免氯离子浓度升高带来的腐蚀问题。

3)通过提高循环水的氯离子浓度的控制,减少了脱盐水补水量和排污量。

(3)应用案例

赢创特种化学(上海)有限公司循环水系统氯离子浓度优化项目。

1)实施内容及周期:根据现场运行和环境因素,搭建系统模型,精细化控制排补水量,循环水氯离子浓度由原先控制的150mg/L提升至250mg/L,从而降低脱盐水补水量。实施周期是1年7个月。

2)节能减排效果及投资回收期:节省脱盐水补水量=(改造前脱盐水补水量占循环水量百分数-改造后脱盐水补水量占循环水量百分数)* 改造前循环水量=(0.62%-0.31%)* 122944197t=381127t。另外导致工业水用水量增加量=(改造前工业水补水量占循环水量百分数-改造后工业水补水量占循环水量百分数)* 改造前循环水量=(0.55%-0.29%)*122944197t=319655t。

考虑脱盐水与工业水之间的折算系数0.65,则每年可节约水量=381127t÷0.65-319655t=266694t。

考虑工业水补水量增加、脱盐水补水量下降、排污量下降和药剂费用的下降,该项目共节省210.1万元,因此投资回收期为17.516万元/210.1万元*12月= 1(月)。

(4)复制推广的潜力、节能潜力(投资回收期)

该技术应用于化工行业循环水系统氯离子方面的节能技改,技改方法安全可靠,节能减排效果比较明显,推广应用和复制潜力比较大。


最后更新日期
01:26:01, Nov 05, 2025
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